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      1. 簡析螺桿式天然氣壓縮機在發動機試驗室的設計應用論文

        時間:2024-10-09 15:35:01 論文范文 我要投稿

        簡析螺桿式天然氣壓縮機在發動機試驗室的設計應用論文

          0引言

        簡析螺桿式天然氣壓縮機在發動機試驗室的設計應用論文

          發動機是汽車的“心臟”,對整車的綜合性能起著至關重要的作用。其市場范圍及容量直接受最終產品——整車的市場范圍和容量制約。隨著我國社會消費水平和國民購買力的逐年提高,汽車工業生產規模和車型檔次的不斷上升,對發動機的配套數量和產品水平都提出了更高的要求。安徽華菱星馬汽車(集團)股份有限公司自主開發的天然氣發動機正是基于這種背景環境下而設計研發,其配套建設的發動機試驗室,獲得了國家國際科技合作項目的支持。發動機產品主要為安徽華菱汽車有限公司的重型載貨汽車配套,兼顧提供社會市場配套。

          1CNG加氣站螺桿式壓縮機設計意義及選型

          隨著全球汽車數量越來越多、使用范圍越來越廣,汽車污染已經日益成為全球性問題。因此,發展新型能源汽車就成了每個國家目前迫切的需求。天然氣作為一種清潔能源,在民用、工業領域及促進經濟持續發展和能源消費結構調整等方面凸顯出重要作用。同時,城市燃氣成為國家發改委規定的天然氣優先利用領域,車用天然氣(CNG)又是城市燃氣重要組成部分,發展天然氣汽車,不僅是治理汽車尾氣污染的有效途徑,且對改變交通能源結構,緩解成品油供應緊張局面、降低燃料成本起到直接作用。

          目前,國內使用的天然氣壓縮機主要有:活塞式壓縮機和螺桿式壓縮機;钊綁嚎s機屬于中高壓壓縮機,整機效率高、氣量足、可靠性高、壽命相對較長、振動小、噪音小、排氣溫度低、油耗低。但活塞式壓縮機結構復雜、不適用低壓,壓縮機運行噪音相對螺桿式較高,零部件容易損壞,維修頻率也較高。螺桿式壓縮機整體結構全封閉、體積小、低噪音、振動小、效率高、無需安裝基礎,且運行穩定可靠,壓縮后的氣體質量較高,更加節能。二者相比,螺桿式壓縮機相對于活塞式壓縮機運行比較穩定,使用壽命較長,零部件不易被損壞,且一次性投入后,后期維護費用低,有利于工藝生產的要求。綜合考慮上述因素,結合試驗室發動機的性能參數,最終選擇了螺桿式壓縮機進行加壓的方案。

          2試驗室CNG加氣站項目背景

          華菱星馬汽車(集團)股份有限公司天然氣發動機試驗室CNG加氣站螺桿式壓縮機主要為保證試驗室內天然氣發動機試驗的正常運行提供保障供氣。

          試驗室CNG加氣站螺桿式壓縮機系統設計吸氣壓力0.3MPa,管道設計壓力0.4MPa,排氣壓力1.6MPa,管道設計壓力1.76MPa。由于發動機試驗工藝要求天然氣壓縮機站房需給試驗室發動機提供不間斷供氣,且由于天然氣屬于可燃介質,安全控制相對比較復雜,故CNG站房的安全穩定運行與否直接關系到試驗室所有發動機試驗的正常,是整個試驗室的關鍵生產部位之一。

          CNG加氣站共設計二臺螺桿式天然氣壓縮機(一用一備),管路連接上每臺壓縮機都配有獨立的閥門,管路經分支后匯總成一個主管,目的是為了當其中的一臺壓縮機或是管路發生故障時,可以繼續啟用其他的壓縮機,而不至于供氣中斷,導致試驗間末端發動機停機。螺桿式壓縮機均由交流變頻器控制。通過變頻器可控制壓縮機的輸出壓力,并具備過需方、欠壓、過載和輸出短路等多種保護,從而控制調節供氣壓力。有效避免了以前憑經驗、靠手動就地調節系統輸出壓力,導致整個系統控制滯后且不精確,節能效果不大及現場操作存在一定危險性的劣勢,實現了真正意義上的遠程自動控制。

          3試驗室CNG加氣站螺桿式壓縮機方案設計

          3.1螺桿式壓縮機工作原理及結構特征

          CNG加氣站內的螺桿式壓縮機處在易燃、易爆、高壓和重載的工作環境中運行,裝置的自動化水平高低直接決定了系統的經濟運行指標和安全運行的可靠性。因此,螺桿式壓縮機系統實行調試、運行自動化的控制管理,以PLC(可編程邏輯控制器)為核心,采用變頻啟動,系統油壓、電流、氣壓自動監控。

          壓縮機主機采用螺桿式,它是一種高速回轉機械,屬于容積式壓縮機,兼有活塞式壓縮機和離心式壓縮機兩者之優點;轉子采用先進的雙邊非對稱全圓弧及其包絡線轉子型線,使得壓縮機具有較高的效率。流量調節裝置使壓縮機可進行15%~100%的流量無級調節,同時可實現最小負荷啟動,節省運行費用。

          螺桿式壓縮機主要由機體、吸氣端座、排氣端座、油缸體、排氣端蓋、轉子、主軸承、集裝式軸封、平衡活塞、能量調節滑閥及油活塞、能量指示器等組成。油缸體、吸氣端座、機體、排氣端座用螺栓和定位銷聯成一體。吸氣端座和排氣端座上安裝了主軸承,陰、陽轉子由主軸承支撐,排氣端側各裝有一對角接觸球軸承。陽轉子吸氣端裝有平衡活塞,陽轉子軸伸通過聯軸器與電機相連。能量調節滑閥、油活塞通過滑閥導桿相連和油缸共同組成能量調節機構。能量指示器安裝在油缸蓋板上,與能量調節機構相連。

          市政進氣口0.2-0.4MPaG低壓天然氣進入壓縮機壓縮,壓縮到2.0MPaG后進入油分離器分油,進入氣體冷卻器,冷卻到55℃以下,然后進入氣液分離器進行分離后供給后端設備。對于壓縮機油路循環,壓縮機排氣進入油分離器,分離下的油經過油過濾器之后,通過油泵送入風冷油冷卻器,與空氣進行換熱,熱量被空氣帶走,潤滑油再回到壓縮機,主要通過油溫調節閥調節進入油冷的油量來維持供油溫度的恒定。

          3.2螺桿式壓縮機進排氣結構原理

          螺桿式壓縮機通過機內的一對相互嚙合,按一定傳動比旋轉的陰、陽轉子,產生周期性的容積變化,完成氣體的吸入、壓縮和排出。吸入過程,吸入結束,壓縮開始,壓縮過程,壓縮結束,排出過程,排出結束。螺桿式壓縮機的能量調節通過控制能量油活塞兩側潤滑油的進出,改變其兩側的壓力,帶動能量滑閥在轉子腔內移動,從而改變轉子的有效工作長度,實現壓縮機的能量無級調節。

          3.3螺桿式壓縮機冷卻系統

          壓縮機冷卻設備主要是冷卻器(換熱器)和冷卻塔。冷卻形式分為水冷和風冷二種。

          水冷卻器多采用管殼式結構,主要由換熱管束冷、外殼、用于固定換熱管的端板(也稱管板)、熱膨脹補償裝置以及折流板、封頭、法蘭等構成。

          風冷卻器基本都是翅片管結構,目的在于增大管外側換熱面積,有些是套片式,有些是直接在管外軋制翅片,有些是在光管外再緊密套上一根外翅片管。本文中的壓縮機設備采用風冷系統進行冷卻。

          3.4螺桿式壓縮機系統控制

          以往的螺桿式壓縮機控制上主要采用單一的繼電器加接觸器的控制方式。這種控制系統控制水平低,由人工手動控制,已經遠遠不能滿足現有設備安全穩定運行及發展的需要。由于試驗室內發動機用氣量會根據試驗工況的不同而不斷變化,需要不停地調整設備的運行狀態,這樣對現場操作人員及自動化控制都提出了更高的要求。因此,為了適應項目要求,華菱試驗室CNG加氣站螺桿式壓縮機在方案設計實施時,充分考慮螺桿式壓縮機的控制系統自動化設計,保證所有設備根據生產需要自動調節和控制,實現設備的最佳運行狀態,保持平衡供氣,節約電能,降低供氣供電成本,確保安全生產。

          根據項目的設計要求及工藝生產要求,結合考慮控制系統的性價比,控制系統選用了SiemensS7-200PLC,HMI為Siemens10寸觸摸屏,它是取代傳統的控制面板和鍵盤的智能操作工具,它的實踐應用大大減少了操作臺上的開關、按鈕等,也使操作人員可以快速、直觀地操作。HMI與PLC的有效結合,使得現場操作提示、故障提示及報警、運行參數顯示、控制參數設定及設備控制和I/O狀態得以有效顯示。

          系統充分考慮到此項目的最終適用對象為工人和普通工作人員,因此在進行組態時力求做到操作畫面簡單,易學易會,不需要掌握過多的專門知識。系統運行工況圖界面力求簡明、精練,操作信息、系統進氣壓力、系統出氣壓力、加載位、運行時間、油溫等設備運行關鍵信息均得到有效體現。構,目的在于增大管外側換熱面積,有些是套片式,有些是直接在管外軋制翅片,有些是在光管外再緊密套上一根外翅片管。本文中的壓縮機設備采用風冷系統進行冷卻。

          4螺桿式壓縮機現場調試試驗

          壓縮機安裝完畢后,應對壓縮機系統進行氣密試驗,壓縮機入口前低壓側試驗壓力為0.75MPa,壓縮機出口后高壓側試驗壓力為2.3MPa。機組配置氮氣充入管組和氮氣排放管組。對于壓縮機入口前的低壓側,應先緩緩升壓至0.075MPa,保壓5min,并對所有焊接接頭和連接部位進行初次檢查,如無泄漏繼續升壓到0.374MPa,如無異,F象,其后按0.075MPa逐級升壓,直到0.75MPa,保壓30分鐘,然后降到0.65MPa保壓足夠時間進行檢查,如有泄漏,泄壓修復后再按上述規定重新試驗。對于壓縮機出口后的高壓側,應先緩緩升壓至0.23MPa,保壓5min,并對所有焊接接頭和連接部位進行初次檢查,如無泄漏繼續升壓到2.3MPa,如無異,F象,其后按0.23MPa逐級升壓,直到2.3MPa,保壓30min,然后降到2.0MPa保壓足夠時間進行檢查,如有泄漏,泄壓修復后再按上述規定重新試驗。

          由于試驗室發動機性能開發及耐久試驗工藝要求相對復雜,故CNG加氣站螺桿式壓縮機的正常啟停直接關系到整個試驗室發動機試驗的正常運行與否。項目竣工調試時,對螺桿式壓縮機系統進行了手動/自動加壓供氣試驗。試驗室選擇了2個試驗間進行發動機試驗,螺桿式壓縮機壓力設定為1.2MPa,先通過手動操作開油冷、開油泵、開主機,當壓力加載到設定值后,壓縮機自動進行降頻減載,避免壓力繼續增大。再通過模式選擇將壓縮機切換成自動模式。觀察發現壓縮機運行平穩。分析整個試驗情況得出:螺桿式壓縮機加壓效果明顯,滿足了發動機性能及耐久試驗的要求。

          5結語

          本文主要以華菱星馬汽車(集團)股份有限公司發動機試驗室CNG加氣站螺桿式壓縮機的設計應用為例做出分析總結。螺桿式壓縮機成功運用于天然氣壓縮,具有單臺加氣量大,壓比高,實現了無人值守,且大大的減少了現場操作人員的工作量,提高了裝置的整體運行平穩性,降低了許多故障隱患因素,PLC與變頻器的結合使用使得節能效果更明顯,從而降低了用氣損耗和電能,降低了企業生產成本。總之,其在發動機試驗室CNG加氣站的成功應用,對同行內的試驗室建設發展具有重要的意義。

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