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      1. 大型火力發(fā)電廠廢水減排工作的探討

        時間:2020-10-13 15:24:56 公共管理畢業(yè)論文 我要投稿

        關(guān)于大型火力發(fā)電廠廢水減排工作的探討

          摘要:近年來,隨著地區(qū)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展,環(huán)境污染問題也越來越嚴(yán)重,防止環(huán)境污染,保護(hù)環(huán)境,維持生態(tài)平衡,已成為社會發(fā)展的一項重要舉措,盡可能減少廢水排放成為各個生產(chǎn)企業(yè)義不容辭的責(zé)任和義務(wù)。做為用水大戶的火力發(fā)電廠就更應(yīng)該對廢水進(jìn)行合理的規(guī)劃和處理、采取有效措施來減少環(huán)境污染。

        關(guān)于大型火力發(fā)電廠廢水減排工作的探討

          關(guān)鍵詞:改造 環(huán)保 處理

          一、廢水減排工作提出的背景

          托克托發(fā)電公司自2003年1、2號機(jī)組分別投產(chǎn)后,以每年兩臺機(jī)組的投產(chǎn)速度發(fā)展了4年,共建成8臺600MW和2臺300MW的火力發(fā)電機(jī)組,其中4臺600MW機(jī)組凝汽器采用直接空冷技術(shù),并全部采用濕法脫硫工藝。全廠水源由地下水和黃河水供給,地下水主要作為生活用水,黃河水作為生產(chǎn)用水。為了節(jié)水減排和達(dá)標(biāo)排放,先后建成了煤泥水處理裝置、工業(yè)廢水處理站、生活污水處理站、含油廢水處理裝置、脫硫廢水處理中心、循環(huán)水排污水處理站等設(shè)施,使得各類廢水都分類處理并進(jìn)行綜合利用,但是由于裝機(jī)容量大,且濕冷機(jī)組較多,造成外排廢水較多。2010年,生活水用量180萬噸,黃河水用量約4205萬噸,廢水排放量為936.3萬噸。為響應(yīng)“優(yōu)化運行、降本增效”號召,通過對公司用水、排水系統(tǒng)進(jìn)行全面排查發(fā)現(xiàn)水資源利用不合理,廢水外排量大;具有很大的節(jié)水、減排空間。

          二、具體的做法

          1、外排廢水回用改造工程

          原脫硫用水取自5號、6號水塔,由于脫硫用水量大于5號、6號水塔排污量,造成5號、6號水塔濃縮倍率低,冬季時5號、6號水塔濃縮倍率常低于2倍(正?刂圃3.5~4.5倍),造成水的浪費和水塔加藥藥品浪費。改造將外排廢水引至脫硫系統(tǒng)替代循環(huán)水作為水源,既解決外排廢水的問題,又解決了水塔濃縮倍率不均衡的問題。正式投運后,5、6號水塔補(bǔ)水量減少了200t/h,濃縮倍率上升至4.0左右。

          2、循環(huán)水排污水處理站預(yù)處理廢水回用

          循環(huán)水排污水處理站水源來自一、二期機(jī)組循環(huán)水排污水,排水作為二、三、四期鍋爐補(bǔ)給水處理站除鹽水系統(tǒng)水源,廢水直接排向廢水系統(tǒng)。其中預(yù)處理廢水主要是由機(jī)加池泥水、過濾器反洗水、超濾反洗水等組成,廢水量與投運設(shè)備多少有關(guān)。改造將循環(huán)水排污水處理站過濾器、超濾反洗廢水收集至新建廢水處理沉淀池,經(jīng)過簡單沉淀處理后補(bǔ)入生水池。超濾自用水量約10%,砂濾自用水量約5%,循環(huán)水排污水處理站設(shè)備正常消耗水量約為600t/h,按減少外排15%水量計算,每天可減少外排水量約2200噸,同時節(jié)約黃河水量2200噸/天。

          3、再生資源回水系統(tǒng)優(yōu)化運行

          再生資源回水原設(shè)計經(jīng)過冷卻、除鐵后回收至呼熱機(jī)組凝汽器,由于供汽、回水管路長,再生資源工藝系統(tǒng)硅、鐵含量高,導(dǎo)致再生資源回水不能滿足凝汽器回水水質(zhì)要求,不能按原設(shè)計進(jìn)行回收,造成熱量和水量的浪費。

          對再生資源回水回收系統(tǒng)進(jìn)行改造,將再生資源回水回收至化學(xué)水處理陽床入口,經(jīng)過二級除鹽處理后再做為呼熱機(jī)組鍋爐補(bǔ)給水,補(bǔ)至呼熱機(jī)組凝汽器。改造后扣去除鹽系統(tǒng)再生自用鹽水,水量回收率在98%以上,熱量全部回收。

          再生資源回水回收利用后,按目前每天回收1000噸水量計算,可節(jié)約制水費用約2萬元,如系統(tǒng)運行穩(wěn)定,按設(shè)計回收水量60%計算,每天可回水約2400噸,可節(jié)約制水費用約4.5萬元。

          4、連排疏水回收利用

          連排疏水原設(shè)計回收至水塔,由于連排疏水水質(zhì)接近于爐水水質(zhì),遠(yuǎn)好于黃河水水質(zhì),降級使用造成水量的浪費;同時由于連排疏水溫度約80℃,排至水塔造成熱量浪費。改造將連排疏水送至制水系統(tǒng)生水池,使得水量、熱量都得到了有效利用。

          5、鍋爐補(bǔ)給水處理站反滲透濃水回收

          鍋爐補(bǔ)給水處理站超濾和砂濾原設(shè)計反洗用水為自身設(shè)備出水,超濾自用水量10%,砂濾自用水量5%,不僅浪費水,而且造成實際產(chǎn)水量達(dá)不到后續(xù)反滲透進(jìn)水量需求。反滲透產(chǎn)水具有含鹽量高,雜質(zhì)低的特點,能夠滿足超濾、砂濾的反洗水水質(zhì)要求。通過改造將反滲透產(chǎn)水回收至超濾產(chǎn)水箱和砂濾反洗水池,用于超濾和砂濾反洗用水。鍋爐補(bǔ)給水處理站正常消耗水量為200t/h,按節(jié)約15%水量計算,每天可節(jié)約黃河水720噸,年節(jié)約黃河水約26萬噸。

          6、空冷島噴淋水系統(tǒng)改造

          空冷島噴淋用水原設(shè)計為除鹽水,經(jīng)過實驗對比,將6號機(jī)組噴淋用水改造使用循環(huán)水排污水處理站反滲透產(chǎn)水,減少了除鹽水的直接消耗;同時改造使用高效的霧化噴嘴,節(jié)約了噴淋水量。

          7、工業(yè)廢水處理站出水綜合利用

          工業(yè)廢水處理站設(shè)備長期帶病運行,出水受灰渣廢水影響而存在不合格情況,無法綜合利用。治理首先對懸浮物含量大的廢水實行就地清濁分離,然后投運了絮凝系統(tǒng),修復(fù)了澄清、過濾設(shè)備,使得工業(yè)廢水處理站出水合格,最終作為了中壓服務(wù)水水源。實現(xiàn)了綜合利用的目的,可減排廢水100t/h。

          8、灰渣廢水治理

          長期以來,灰渣廢水外排量較大,影響外排廢水指標(biāo)。主要是補(bǔ)水自動化程度低,冷卻水用量大,沒有緩沖能力。通過提升緩沖容量,加裝凈水設(shè)備,實現(xiàn)渣水系統(tǒng)本身的內(nèi)部循環(huán),杜絕外排灰渣廢水:一期機(jī)組設(shè)備對溢流的渣水進(jìn)行沉淀、過濾,凈化后的渣水做為密封水泵的水源;二三四期機(jī)組對撈渣機(jī)槽體實現(xiàn)自動補(bǔ)水,保證不溢流也不影響水封。灰渣廢水自循環(huán)后,不再排至工業(yè)廢水處理站,大大減輕了廢水處理設(shè)備負(fù)擔(dān),徹底解決了工業(yè)廢水處理站出水水質(zhì)不合格的問題。

          9、生活水治理

          全廠生活水統(tǒng)一由地下水供給,一共有11臺生活水泵,總出力為380t/h。生活水主要供給宿舍樓、辦公樓用水和其他生活區(qū)域用水,如食堂等地用水,另外一部分水供給廠外煤場及綠化用水。對生活水系統(tǒng)普查后,發(fā)現(xiàn)生活水用量很大,2010年月均供水量達(dá)到15萬噸,另外,部分生活水供水、用水管線沒有安裝計量儀器或計量儀器數(shù)值失真。

          針對生活水系統(tǒng)存在的問題,首先對供水、用水管線進(jìn)行查漏,共更換、新裝水表21塊,更換閥門25個;然后對各用水單位進(jìn)行計量,對人均用水較大的單位采用限供、停供的.方式限期整改,同時將綠化用地下水的系統(tǒng)全部改用黃河水做水源;最后修訂下發(fā)了用水管理辦法,設(shè)立了監(jiān)督體系,定期統(tǒng)計用水情況。由此地下水供水量減少到8.8萬噸每月,廠內(nèi)人均用水量由原來的1.01噸/人・天降為0.37噸/人・天,減少消耗地下水約6萬噸/月;停運5臺取水泵,年節(jié)約電能192720kwh。

          10、循環(huán)水排污水治理

          公司循環(huán)冷卻水采用的是開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng),為了節(jié)水,循環(huán)水濃縮倍率都控制在3.5~4.5之間。按設(shè)計, 1、2號水塔循環(huán)水作為消防服務(wù)水蓄水池、循環(huán)水排污水處理站水源,供水量在750t/h左右; 3、4號水塔循環(huán)水作為二期消防蓄水池水源并可以排污至6號水塔,總排水量在400t/h左右; 5、6號水塔循環(huán)水作為全廠脫硫、三四期中壓服務(wù)水、四期消防蓄水池水源,總排水量在800t/h左右; 11、12號水塔循環(huán)水作為輸煤、除灰、脫硫系統(tǒng)水源,供水量約50t/h。

          循環(huán)水系統(tǒng)存在的問題主要是,循環(huán)水濃縮倍率不均衡,總體偏低,部分冷卻水塔還需要開排污調(diào)節(jié)濃縮倍率。主要是由于各水塔循環(huán)水取水量不均衡, 5、6號水塔取水量較大,除了凝汽器冷卻用外,還要給脫硫系統(tǒng)650t/h、中壓服務(wù)水系統(tǒng)150t/h,總供水量約為800t/h;1、2號水塔供給循環(huán)水排污水處理站650t/h、供一期中壓服務(wù)水系統(tǒng)100t/h,總供水量為750t/h;而3、4號水塔循環(huán)水只是通過DN350的管路排向6號水塔,排放量不超過400t/h。11、12號水塔循環(huán)水只供給輔助系統(tǒng)60t/h。根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù),在現(xiàn)在的濃縮倍率控制標(biāo)準(zhǔn)下,大水塔排污量在300t/h左右較合適,低于此數(shù)值的冷卻塔循環(huán)水的濃縮倍率會超標(biāo),高于此數(shù)值的水塔濃縮倍率會偏低。另外, 5、6號水塔只是作為三、四期機(jī)組的小機(jī)凝汽器循環(huán)水冷卻,蒸發(fā)量較小,而水塔本身設(shè)計容量又較大,因此本身濃縮水平較低。

          針對循環(huán)水排污水存在的問題,對全廠循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)行全面排查,將一期機(jī)組冷卻塔只供循環(huán)水排污水處理站作為化學(xué)制水水源;將二三四期機(jī)組冷卻塔循環(huán)水排污水供脫硫系統(tǒng)使用,二期機(jī)組冷卻塔循環(huán)水至6號水塔敷設(shè)排污管作為調(diào)節(jié)。

          自完成此項工作后,實現(xiàn)了1~6號冷卻塔不排污,與2010年相比,每年可減排廢水135.32萬噸。

          11、化學(xué)廢水治理

          為了降低一期鍋爐補(bǔ)給水處理站自用水率,考慮到水源為水質(zhì)較好的黃河水,將反滲透濃水回收作為超濾反洗水,增加廢水利用梯次,月減排廢水3.6萬噸,減少黃河水用量3.6萬噸/月。

          為了降低循環(huán)水排污水處理站自用水率,將超濾反洗水回收至生水池循環(huán)利用,提高廢水梯級利用率,月減排廢水10萬噸,減少黃河水用量約10萬噸/月。

          12、脫硫廢水綜合利用

          脫硫廢水是全廠水系統(tǒng)最末環(huán)節(jié),水質(zhì)最差,排放量約60t/h。脫硫廢水經(jīng)過沉淀、絮凝處理后進(jìn)行綜合利用。改造代替工業(yè)水作為干灰加濕攪拌水源,分別給一二三四期灰?guī)、灰場、場外輸?號轉(zhuǎn)運站做抑塵、噴淋使用,目前運行良好。

          三、結(jié)論

          如上各項改造措施在2013年實施以后,節(jié)約生水和減排廢水方面效果突出,與2010年相比,2013年發(fā)電綜合水耗下降了18%,排水率下降了48%。經(jīng)濟(jì)、環(huán)保效益突出。按照黃河水1.5元/噸,地下水2.0元/噸,廢水0.6元/噸估算,與2010年相比,2013年節(jié)約水費、排污費合計1428萬元以上,實現(xiàn)了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

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