短絲生產(chǎn)裝置蒸汽廢氣回收[上海石化參觀實踐]
滌綸部短絲聯(lián)合裝置在生產(chǎn)過程中有大量的蒸汽廢汽產(chǎn)生,建廠個多年以來,蒸汽廢汽一直對空排放,既浪費(fèi)大量能源,又造成環(huán)境熱污染。長期以來,為綜合治理短絲的蒸汽廢汽,曾采取了多項改造方案。八十年代.當(dāng)時的石化總廠曾經(jīng)鋪設(shè)了十多公里的管道,試圖將短絲蒸汽熱量從緯六路廠區(qū)送緯一路生活區(qū),供職工宿舍加熱取暖循環(huán)水使用;1994年,遼寧省節(jié)能熱電設(shè)計研究所曾來廠考察,并提出了一個廢汽回用方案:1996年,南京環(huán)境科學(xué)研究所也來廠調(diào)查研究,又提出了一個廢汽回用方案……一個又一個方案,均由于技術(shù)的可靠性、管理的可行行以及項目的經(jīng)濟(jì)性等原因,紛紛暫緩實施。滌綸短絲的蒸汽廢汽之所以難以利用,關(guān)鍵難點(diǎn)在于既要截收對空排放的蒸汽廢汽,進(jìn)行能源二次利用:又要對蒸汽廢汽這種水汽混合,壓力多變的.兩相流予以穩(wěn)定的控制,確保耗用蒸汽的短絲生產(chǎn)線能正常運(yùn)行。(因為尾汽系統(tǒng)的壓力稍有異常,就會嚴(yán)重破壞工藝條件的正?刂)
短絲聯(lián)合裝置的工程技術(shù)人員。從生產(chǎn)實際出發(fā),反復(fù)尋找控制廢汽的最
佳途徑;根據(jù)一個個試驗方案,收集了蒸汽壓力變化對每臺用汽設(shè)備生產(chǎn)工況的影響情況;掌握了各種等級蒸汽和廢汽在生產(chǎn)過程壓力和流量的變化情況,從而為廢汽回收的改造方案奠定了科學(xué)的基礎(chǔ)。
本節(jié)能技術(shù)改造方案,通過一系列尾汽管網(wǎng)的調(diào)整和串接,借助一系列手動壓力調(diào)節(jié)閥和氣動蒸汽切斷閥,尾汽系統(tǒng)運(yùn)用手動型一次調(diào)整和自動型兩次調(diào)整,使短絲蒸汽實現(xiàn)二次利用。蒸汽廢汽首先應(yīng)用于裝置內(nèi)部的油劑調(diào)配、組件清洗和牽伸水浴等工序,然后按中品位(0.25Mpa)和低晶位(0.15Mpa)兩種品位的廢汽.分兩路向裝置外輸送。中品位廢汽由滌綸部動力車間用于夏季溴化鋰制冷,其冷凍水應(yīng)用于裝置的生產(chǎn)工藝;冬季則將中晶位和低晶位廢汽分別應(yīng)用于環(huán)境空調(diào)使用的循環(huán)水。(本蒸汽廢汽回收系統(tǒng)的流程圖另附)
本項目的特點(diǎn)為:1、能將生產(chǎn)中排放的五個壓力等級的尾汽,進(jìn)行柔性調(diào)節(jié)組合,防止了各個等級尾汽之間的干擾和影響;2、能柔性控制裝置尾汽系統(tǒng)的壓力,既可最大限度地截收對空排放的廢汽,又可靈活地對暫時用不完的廢汽予以必要的釋放,運(yùn)用“收放結(jié)合、辯證整治”的方法,確保了裝置內(nèi)生產(chǎn)線能穩(wěn)定正常地運(yùn)行。
短絲蒸汽廢汽回收系統(tǒng)從1998年起分階段施工,至1999年底全部竣工。項目的經(jīng)濟(jì)效益從兩方面得到了體現(xiàn):
1、短絲蒸汽廢汽獨(dú)立啟動了1臺100萬大卡的溴化鋰制冷機(jī),每小時可節(jié)約3噸蒸汽耗量.每年降低蒸汽消耗12960噸,按每噸蒸汽78元計,因利用廢汽制冷,每年可降低成本101多萬元。
2、短絲廢汽通過柔性組合,經(jīng)過二次利用,降低了滌綸短絲的蒸汽單耗。本項目實施前(1994年一1997年),短絲國產(chǎn)生產(chǎn)線蒸汽平均單耗為3.20噸/噸:本項目實施后短絲國產(chǎn)生產(chǎn)線蒸汽平均單耗下降為1.91噸/噸,期間(1998年一2000年)短絲國產(chǎn)生產(chǎn)線總產(chǎn)量為115011噸。每年平均降低蒸汽消耗49455噸,短絲裝置綜合能耗下降到2000年的263kg/t。
作者:不詳
【短絲生產(chǎn)裝置蒸汽廢氣回收[上海石化參觀實踐]】相關(guān)文章: