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混凝土路面共振化碎石試驗段施工總結
總結是事后對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料,它可以促使我們思考,讓我們好好寫一份總結吧。但是總結有什么要求呢?下面是小編為大家整理的混凝土路面共振化碎石試驗段施工總結,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
一、編制依據
1、業主提供的《國道539線澄海萊美路段路面改造工程一階段施工圖設計》圖紙;
2、本工程施工組織設計及共振化碎石施工方案;
3、《公路瀝青路面施工技術規范》(JTGF40—20xx)
4、《公路路基施工技術規范》(JTGF10-20xx)
5、《公路工程質量檢驗評定標準》(JTGF80/1-20xx)
6、《公路水泥混凝土路面再生利用技術細則》(JTG/T F31-20xx)
7、《公路養護安全作業規程》(JTG H30-20xx)
8、其它相關規范及標準
二、工程概況
國道539線澄海萊美段路面改造工程及配套項目,起于現狀萊美路與國道324線平交口,沿南排渠北側自西向東走向,途經上埭、美埭、港口、白沙、下水、頭分至南堤,再沿海堤達萊美島,終于萊蕪渡口,全長為12.129km。項目路線國道539線K66+479~K76+870.467采用一級公路兼城市道路標準,雙向四車道,設計速度60km/h;K0+000~K1+727.694(交界點至終點萊蕪渡口)采用二級公路兼城市道路標準,雙向四車道,設計速度60km/h。
本項目主要內容:原路面病害處理(更換破損水泥砼板),舊路砼碎化利用,新建路基、路面排水系統,原橋加固改造、涵洞清淤,鋪設瀝青砼路面,人行步道鋪設,完善交通工程及沿線設施(照明),路樹補植綠化,包括增加的環保品質(迎亞青會)提升工程。工期要求:12個月,缺陷責任期2年。質量要求:合格。安全要求:安全無事故。
為合理充分再生利用公路水泥混凝土路面,節約資源,減少成本,原設計采取舊砼路面共振化碎石施工工藝,其里程為K74+108~K76+825,總面程約6萬m2。
三、道路結構設計
本段為一級公路設計,主線分三車道采用“碎石化”方式改造。試驗段右幅路面寬為11.75m,1車道寬4m(除中分帶0.5m),2車道寬3.5m,3車道(即硬路肩)寬3.75m。主線車道瀝青面層采用三層結構,上面層為4cmS細粒式SBS改性瀝青混凝土(GAC-13C);中面層為6cm中粒式SBS改性瀝青混凝土(GAC-20C型);下層為8-23cm瀝青碎石ATB-25基層,局部填厚大于33cm的用5%水泥穩定碎石基層施工。
碎石化改造路面結構層如下圖。
四、現場施工條件
本萊美路段是汕頭東部經濟帶及澄海區東西向重要的運輸通道,連接南澳、汕頭及澄海市區,在路網中的地位非常重要。
沿線道路交叉口多,北側鄰接商鋪、廠房,民居密布,南側鄰河,同時路面施工期間必須保證車輛正常通行,因此交通管制壓力巨大。
五、試驗段位置確定
舊水泥混凝土路面破碎質量主要受破碎機械自身參數設置、破碎順序、破碎施工方向以及不同基層強度、剛度條件對破碎機械調整要求等的影響,這些因素均對舊水泥混凝土路面的破碎程度、粒徑大小排列、形成的破碎面方向、破碎深度等產生影響。因此,在正式的大規模破碎化施工前有必要進行試破碎,即設置試驗段,通過試驗段的試破碎進行破碎機械參數的調試和施工組織措施,以達到規定的粒徑和強度要求。
在路面共振碎石化施工正式開始前,應根據路況,在有代表性的路段選擇一段200m長、半幅路面為試驗段。
本工程選取試驗段在K74+108~K74+308段右幅200m,實際共振面積約2290m2。
試驗段具體位置見下圖。
六、施工過程
1、封道時間
為進行試驗段混凝土路面共振碎石化工作,經交通管理部門同意,我部于20xx年5月1日對試驗段進行了封道。試驗路段共振時間段安排為20xx年5月8日至20xx年5月14日,工期7天。
2、混凝土路面共振碎石化
第一次共振時間20xx年5月9日8:30開始進行共振碎石化工作,至16:30完成試驗段共振碎石化工作。
5月10日上午和5月11上午采用鋼輪壓路機對路面進行第一批次的碾壓(未上石屑)。
3、試驗檢測
5月11日下午對試驗段進行了彎沉檢測和檢查坑開挖檢測碎石層粒徑。
4、天氣
5月10日中午第一次共振施工及試驗檢測期間,天氣出現降雨現象。
5、第二次碾壓及檢測
5月12日下午和5月13日上午,機械攤鋪石屑(粉),人工整平,壓路機第二批次進行碾壓作業;5月13日下午3:00,重新檢測彎沉值。
七、主要機械設備選用
1、設備介紹
本試驗段采用國產的JsL600共振破碎機,其主要技術參數:
整機功率:600hp,工作頻率:45HZ,工作振幅:10~20mm,破碎頭寬度:220~280mm,工作效率:400m2/h,最大破碎板厚:30cm,破碎時最大浮動距離:100mm,最大爬坡能力:20%,整機整備質量:30000kg,整機外型尺寸(長×寬×高):7000×2600×2550mm。
本機可輕而易舉地一次性破碎厚度達300㎜的水泥板塊,破碎厚度隨水泥板塊厚度而調節,錘頭振動頻率可調節,破碎粒徑主要分布在5~20㎝左右,并滿足上小下大、碎塊相互嵌鎖、紋理傾斜等工程要求,施工振動沖擊小,效率高。
2、主要施工參數控制
頻率:42~46Hz,振幅10~20mm,激振力8~10kN,施工速度3.2~6.5km/h,碎石化效率650~1200m2/h。
3、其他設備儀器:
20T鋼輪振動壓路機1臺、8T灑水車1部、BZZ-100汽車1輛、3方裝載機1部、5.4m貝克曼梁彎沉儀1套。
八、人員配置
混凝土路面共振班組人員配置16人:組長1人,技術人員2人,測量2人、質檢試驗2人、安全員1人、機修工2人,司機2人,普工4人。
九、施工工藝
1、水泥混凝土路面碎石化施工流程如下:
設置排水設施→不穩定特殊路段挖補處理→設置測量控制點→試驗確定施工參數→共振碎石化施工→清除表面大塊石→鋪石屑整平→碾壓成型→技術指標檢測
2、工程共振破碎之前,參建各方對試驗段位置進行了詳細調查,對于破損嚴重的板塊進行了更換,該段板塊更換在5月8日前已完成。
3、共振施工
在試驗段開始時,共振破碎機的振動頻率為45Hz,振幅為20mm,目測破碎效果,并逐級適當調整,當碎石化后的路表呈鱗片狀時,碎石層粉塵(小于0.075mm)含量不大于7%。破碎層在0~5cm以內時級配控制在級配碎(礫)范圍以內,破碎層在5~20cm以內時級配接近級配碎(礫)石。
施工時,先破碎路面兩側的行車道,然后破碎中部的行車道,即破碎的順序為由兩側向中間逐步進行。
兩幅破碎一般要保證20cm左右的搭接破碎寬度。
機械施工過程中靈活調整速度、頻率等,盡量達到破碎均勻。
測量定位,每10m一個橫斷面,測量碎石化前后路面的沉陷量,該部分工程量需要在后續上瀝青結構層施工時予以考慮。
十、路面壓實
壓實的作用主要是將破碎的路面的扁平顆粒進一步的破碎,同時穩固下層塊料,為新鋪筑的水穩及瀝青面層提供一個平整的表面。
1、碾壓順序
碎石化層碾壓按初壓、復壓、終壓三個階段進行,采用鋼輪振動壓路機。直線和不設超高的平曲線段,由兩側路肩開始向路中心碾壓;設超高的平曲線段,由內側路肩向外側路肩進行碾壓。
2、機械選型與配套
自重20t鋼輪振動壓路機1臺;另可配置1臺8t灑水車。
3、碾壓方案組合
初壓:靜壓2-3遍、復壓:振動碾壓3-4遍、終壓:靜壓2遍。
4、振動壓路機碾壓相鄰碾壓帶應重疊寬度200mm,折回時應停止振動。
5、對路面邊緣、加寬等大型壓路機難于碾壓的部位,宜采用自重1t的小型振動壓路機補充碾壓。
6、上面層必須灑水達最佳含水量±2%才能碾壓,一般采用平壓1次——振壓2-3次——平壓1-2次為宜。
十一、技術指標檢測
1、設計要求
①粒徑
碎石化層破碎后粒徑宜符合以下要求:表面層0~3cm以內小于3cm,3~1/2厚度部分3~7.5cm,1/2厚度以下部分7.5~23cm;含有鋼筋的舊水泥混凝土碎石化層,鋼筋以上部分碎塊粒徑7.5cm以內,鋼筋以下部分碎塊粒徑在23cm以內;碎石化層小于0.075mm含量不大于7%。
②級配
碎石化層0~10cm以內級配宜在級配碎(礫)石范圍以內;0~18cm以內的碎石化層級配宜接近級配碎(礫)石。
③回彈模量
碎石化層模量(靜態)應大于500Mpa,但宜小于1500 Mpa。以L0=9308*E0-0.938
設計彎沉值應不大于27.4、不小于9.8(1/100mm)。
2、《公路水泥混凝土路面再生利用技術細則》(JTG/TF31-20xx)
共振碎石化施工質量檢驗標準
檢查內容標準合格率檢查方法和頻率
頂面最大粒徑/cm≤575%卡(直)尺,不小于每車道2處/公里
上部最大粒徑/cm≤1075%
下部最大粒徑/cm≤1875%
回彈彎沉值/0.01mm84.6全段,每20m一點,每一評定段不少于20點
頂面當量回彈模量/MPa150-230參考基層為二灰土、≦抗壓30MPa
注:破碎粒徑應滿足質量檢驗標準,但不宜過碎。
十二、試驗路段數據總結
在20xx年5月13日已完成200m試驗段路面共振碎石化,得出試驗數據。
1、料徑篩分
、貹74+180第2車道中部檢查坑(1.2m*1.2m*板厚23cm):
人工挖至板厚12cm處,實測坑體總質量為408Kg,因下部大塊砼,難于挖除,估查為15cm料徑以上。頂層3cm,得103Kg,其中通過3cm的篩重為86Kg,未通過的17Kg(最大粒徑達5cm),通過率83.5%;上部3-12cm,得305Kg,其中通過7.5cm的篩重為265Kg,未通過的40Kg(最大粒徑達12cm),通過率86.9%。
、贙74+134第3車道邊緣檢查坑,0.5*0.5m,挖至坑底見黃色土質基層,破碎粒徑較小,未見大于18cm以上的砼塊。
由此得知,粒徑未能達到設計要求,但與JTG/TF31-20xx較接近。
2、彎沉值檢測
、20xx年5月11日第一次檢測(未撒石粉前碾壓后):三車道共測38個點,彎沉平均值110.5,標準差31.9,彎沉代表值為174.3。
②20xx年5月13日第二次檢測(撒石粉后并重新碾壓后):共測46個點,彎沉平均值105.0,標準差19.3,彎沉代表值為143.5。
以此得知,碎石化后的路面加石屑整平后加強碾壓遍數可減少適當彎沉值,減少30.8,從而提高路面的強度,但路面的整體強度依然無法滿足設計的要求。
3、路面高程:碎石化施工后,經測量整體路段標高均有下沉2-3cm,局部邊緣處因受共振嵌鎖和碾壓推擠反而從擁起變化,高度在3cm左右。
十三、結論與建議
根據實際檢測數據,彎沉偏大,均大于設計27.4的要求,就算參考《公路水泥混凝土路面再生利用技術細則》(JTG/TF31-20xx)相應頂面當量回彈模量150MPa即彎沉為84.6的要求,也無法達到。
建議對原設計K74+108~K74+825段舊砼路面共振化碎石施工方案做重新評估,或采取有效的基層補強措施或增強路面結構層設計。
附件:《回彈彎沉試驗報告》和施工過程有關工程圖片。
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