大修工作總結(jié)報告范文
篇一:大修總結(jié)報告
把20xx年檢修項目讓我們公司來施工,為此我們公司接到中標通知書后,在春節(jié)前就開始精心準備機具以及組織施工人員,為春節(jié)后及時檢修做好準備,本次檢修時間緊任務重,作業(yè)范圍面廣,組織人員比往年多。
下面我對中海瀝青(四川)有限公司20xx年大修情況,做一下簡單總結(jié),本次檢修自20xx年2月1日開工到2月16日結(jié)束,總計16天的施工時間,整個檢修項目分為靜設備檢修和動設備檢修。
靜設備檢修主要集中在裝置作業(yè)區(qū)內(nèi),換熱器解體清洗檢修、塔器部分更換及清洗檢修、容器清理污油檢修、空冷器更換檢修、加熱爐檢修及技改項目、裝置區(qū)高溫管線更換安裝、抽空器機泵及管線安裝、涼水塔部件更換檢修等。在檢修過程中我們?nèi)w職工不怕臟不怕累不分晝夜,團結(jié)奮戰(zhàn)吃苦耐勞,確保圓滿完成本次檢修任務。設備檢修施工過程中,我們遇到了很多不可預測的問題,不惜人力物力直到將設備檢修完好,比如換熱器檢修時反復試壓堵漏焊接,在清洗過程中遇到管束堵塞嚴重,無法用正常施工設備疏通,經(jīng)我們研究后將換熱器芯子連夜運往成都,找到專業(yè)清洗廠家進行疏通清洗。在這次檢修中也出現(xiàn)了一些令人想像不到的問題。開工后減壓塔盤部分脫落現(xiàn)象,經(jīng)仔細檢查塔盤附件,脫落部分在當時檢修清理時,經(jīng)目測沒發(fā)現(xiàn)存在問題,附件的變形說明其強度達不到。發(fā)現(xiàn)此問題后我們立即組織二十多人進行搶修,由于減壓塔內(nèi)空間有限給施工帶來很大困難,因此我們連續(xù)施工作業(yè)三十多個小時回裝完脫落的塔盤及全部
所更換的附件。我們當時的想法就是盡量把損失降到最低限度,在搶修的同時第一時間把這一質(zhì)量事故匯報給我們的公司領導以及各項目部,總結(jié)經(jīng)驗教訓。杜絕以后在檢修工程中類似情況的發(fā)生。
動設備檢修,由于今年是我們第一次進行動設備檢修,實踐經(jīng)驗有限,開工后我們發(fā)現(xiàn)了一些問題,油泵機封密封不嚴,發(fā)現(xiàn)后我們及時更換密封件,沒有給生產(chǎn)造成影響。事后分析其原因,應該是因工期短,晚上交叉施工作業(yè)造成的。
本次檢修工程中所出現(xiàn)的諸多問題,歸納起來就是管理不到位造成的,我們應該承擔這次檢修中應該承擔的責任,對這次檢修暴露出來的問題我們要認真總結(jié)高度重視,提高我們的施工管理水平,讓每位職工都認識到檢修質(zhì)量的重要性。
總結(jié)到此為止,感謝各位領導關心支持!
篇二:20xx年大修工作總結(jié)
根據(jù)公司20xx年度停產(chǎn)大修工作計劃,從6月4日至7月20日歷時一個半月的時間,在公司各部門緊密配合下生產(chǎn)部負責實施進行了本年度的停產(chǎn)大修工作。公司生產(chǎn)線全體員工在時間緊,任務重的情況下安全、高效的完成了各項工作任務。為了確保這次大修工作的順利進行,我們主要從以下幾方面開展工作:
一、 安全第一、措施到位
為了確保此次大修工作的順利進行,公司成立了以王總為組長的停產(chǎn)檢修工作領導小組,組織、協(xié)調(diào)各部門為檢修宗旨開展工作。成立了5個維修實施小組,每個小組配備兼職安全員對本組人員進行安全教育、安全監(jiān)控,確保安全檢修意識得到認真落實。為確保檢修工作分階段進行,生產(chǎn)部、設備部針對各項檢修項目制訂了詳盡的生產(chǎn)設備更換和檢修方案,將所有檢修項目從任務、時間、人員逐項落實,責任到人。各小組對主要檢修項目分別制訂了檢修方案,從而確保了這次大修工作的順利進行。
二、精心安排、認真落實保效率
為了搞好本次檢修,領導小組多次召開會議,在大修開始前公司召開了停產(chǎn)檢修動員大會,在大修中期,召開由有關領導、車間主任、設備管理員、相關管理人員等參加的大修工作專題會議4次,大修小組會議6次,針對140多項檢修項目的設備技術(shù)狀況和存在問題,逐項進行分析研究,分別制定出檢修標準和檢
修進度。從項目負責、項目施工、安全責任人及檢修時間安排和計劃檢修用時都做出了詳細的安排部署。各檢修項目由設備管理員負責人提出備件計劃,并由小組負責人負責落實。生產(chǎn)部、設備部專人負責進行大修技術(shù)指導,為確保順利、高效的完成本次檢修工作打下了堅實的基礎。
三、層層把關,人人負責保質(zhì)量
從檢修準備工作開始,相關人員對備品配件到工器具都進行嚴格認真的檢查,檢修中嚴把質(zhì)量關,嚴格執(zhí)行檢修規(guī)程,努力做到:誤差小、質(zhì)量好、效率高,為確保檢修質(zhì)量,相關處室和各單位負責人對所有檢修項目進行及時檢查指導,不放過一個細微環(huán)節(jié),發(fā)現(xiàn)問題及時解決,確保了各項檢修項目的檢修質(zhì)量。
四、認真總結(jié),逐級驗收
通過全體員工的共同努力,20xx年大修工作在逐級負責,責任到人,管理理念的指導下,公司上下以嚴、細認真的工作態(tài)度,實現(xiàn)了“安全”“高效”優(yōu)質(zhì)、節(jié)約、環(huán)保的大修目標。針對檢修的設備性能,在生產(chǎn)線正式試車運行后,首先要求各單位進行自檢。生產(chǎn)部、設備部、工藝品質(zhì)部對所有檢修項目逐項進行認真細致的檢查驗收,并對重點檢修項目的檢查結(jié)果進行確認和備案,使每個檢修項目的檢修質(zhì)量有據(jù)可查。從而進一步提高了全員管理水平和工作責任心,保證生產(chǎn)線高效長周期運行。
這次檢修工作在公司的正確部署和檢修領導小組的精心組織安排下,通過全體參檢員工的頑強拼搏得以順利完成,為公司本烤季的生產(chǎn)奠定了堅實的基礎。
篇三:年度大修總結(jié)
20xx年是我廠生產(chǎn)、大修、建設任務最重的一年,同時也是對全體人員的考驗和鍛煉的一年。10月初,我廠首次進行年度大修,在本次大修工作中,全體員工充分發(fā)揮吃苦耐勞、任勞任怨,自主加班以大局為重的敬業(yè)精神。積極組織人力、物力,統(tǒng)一安排、統(tǒng)一指揮,分工明確。為了在設備停車期間如期保質(zhì)完成檢修任務,我們根據(jù)檢修工作量,制定了嚴格、細致的檢修進度表與日常檢修工作內(nèi)容。本次大修檢修及技改項目共100余項,完成率100%。在檢修過程未發(fā)生一起安全事故,檢修任務順利完成了。
一、現(xiàn)場檢修主要內(nèi)容
1、水汽車間主要檢修項目
(1)1#、4#循環(huán)泵在停泵時,在把進出口閥全部關閉的情況下,不能自主停車,因為出口閥及進口閥全部內(nèi)漏。在停車檢修時對1#、4#循環(huán)泵的進出口閥進行更換,同時更換了4#循環(huán)泵機封。
。2)對循環(huán)水中的循環(huán)量少,原計劃更換噴頭,但停機后發(fā)現(xiàn)涼水塔水管積有大量的泥沙,堵塞管道截面達三分之二以上。確定檢修方案后,公司領導親臨現(xiàn)場督促指導,經(jīng)過五天加班加點連續(xù)奮戰(zhàn),將涼水塔存在的問題完全解決。
。3)在停車檢修過程中對水汽車間煙道的9個擋板門進行檢修,檢修之后能夠保證擋板門靈活開關。同時對鍋爐區(qū)域蒸汽管道及供水管道上內(nèi)漏嚴重的12個電動閥門閥芯進行檢修,這21個閥門經(jīng)檢修
后使用效果良好。
。4)對鏈斗除渣機磨損嚴重的滾輪進行更換,并對磨損嚴重的.軌道進行更換,并對軌道進行找正、保證設備的長期穩(wěn)定運行。
。5)對停下的2#、3#鍋爐本體進行了徹底地檢查:
1) 2#爐本體主要更換了兩根二次風管及80個風帽,對爐膛內(nèi)落煤口處的澆注料進行補修,對爐膛內(nèi)水冷壁管及尾部煙道過熱器支吊管及省煤器管進行了測厚,保證2#爐開車后平穩(wěn)運行。
2) 3#爐本體主要更換了3#爐爐膛的250個風帽及落渣管的擋圈,并對爐膛內(nèi)水冷壁管、尾部煙道過熱器支吊管及省煤器管進行了測厚檢測。檢修后3#爐的運行達到了工藝要求。
對2#、3#爐的全部輔機進行了檢查,主要檢修了2#、3#的給煤系統(tǒng)、除渣系統(tǒng)及氣力輸灰系統(tǒng),并對兩臺鍋爐的一次風箱出口進行了加固,并對兩臺返料風機的進口濾網(wǎng)進行更換,對輸煤系統(tǒng)9個滾筒的18盤軸承進行清洗及潤滑。
2、工藝車間主要檢修項目
。1)壓縮機循環(huán)水上水改造。壓縮機稀油站冷油器經(jīng)常發(fā)生堵塞,為保證設備穩(wěn)定運行,每臺壓縮機上水增加Y型過濾器,并增加旁路。消除了冷油器的堵塞現(xiàn)象。
(2)根據(jù)工藝操作的要求,總共更換大小閥門27個,檢修過程中均逐個驗收,嚴把質(zhì)量關,開車無一發(fā)生泄漏
。3)轉(zhuǎn)化爐燒嘴檢查及測溫點套管更換。對燒嘴進行例行檢查兩次,并對缺陷部分進行處理。由于觸媒沉降,第一測溫點套
管燒壞。大修期間對測溫點套管進行更換。保證了轉(zhuǎn)化爐爐膛穩(wěn)定的準確監(jiān)控,為生產(chǎn)工藝指標的良好提供了保障。
3、空分車間主要檢修項目
。1)空壓機軸承箱漏油嚴重、潤滑油站儀表接頭處漏油。拆卸軸承壓蓋后,發(fā)現(xiàn)原裝期間前、后支撐軸承壓蓋處缺四條壓緊螺栓,止推軸承壓蓋處缺四條壓緊螺栓,致使每次開車過第一臨界時,振動值達到跳車值,必須拆除聯(lián)鎖保護,現(xiàn)對支撐軸承進行測量后,進行了整改。開車時,不切除聯(lián)鎖保護可越過臨界轉(zhuǎn)數(shù),保證了設備的安全運行。
。2)氧壓機組五臺氣體冷卻器在運行過程中,換熱效率降低,氣體溫度超過工藝指標,對冷卻器進行抽芯,發(fā)現(xiàn)污泥成堆,水垢也非常嚴重,空分車間用高壓水槍對污泥進行沖洗,最后進行化學清洗。設備開啟后,換熱率提高,比檢修前溫度降低20℃,符合工藝運行指標。
。3)更換冷凍機組蒸發(fā)器。因冷凍機組蒸發(fā)器出現(xiàn)內(nèi)漏現(xiàn)象,嚴重影響換熱效率。在沒有備機的情況下,10月份停車大檢修期間進行了更換,恢復了正常的運行狀態(tài)并對內(nèi)漏的蒸發(fā)器進行了打壓堵漏且存入庫房作為備件。
4、機電儀車間主要檢修項目
。1) 鍋爐除渣倉鏈斗除渣機現(xiàn)場控制箱由現(xiàn)場移位到除灰配電室,便于操作、檢修,避免粉塵污染,減少了電氣事故的發(fā)生,減低了元器件的損壞率。
。2) 檢查、封堵高壓室內(nèi)電纜橋架和開關柜內(nèi)電纜進、出線孔洞。
(3) 儀表檢修班組對氧壓機、空壓機(汽輪機、壓縮機)組部位的所有振動、位移、溫度測點的檢修、安裝與調(diào)試。
。4) 儀表檢修班組在山焦技術(shù)人員的指導下對空壓機熱井液位報警點的添加,后臺系統(tǒng)的調(diào)試圓滿的完成。
。5) 儀表檢修班組對冰機a/b號泵畫面報警點的添加,順利的完成。
。6) 對罐區(qū)儲罐增設進口切斷閥,并增加液位計。
。7) 除氧器A、B液位調(diào)節(jié)閥更換為氣動調(diào)節(jié)閥,蒸汽調(diào)節(jié)閥更換為氣動調(diào)節(jié)閥 。
。8) 工藝區(qū)域全部伴熱進行修整、保養(yǎng),部分儀表管增加蒸汽伴熱,為過冬做好準備。
(9) 大檢修期間機修全體員工的共同努力下11天時間順利完成了空壓機、氧壓機、合成氣壓縮機、焦爐氣壓縮機這些大型設備的各項檢修任務。
二、 工作中經(jīng)驗及不足
1、大修中的經(jīng)驗:
。1) 8月初公司領導及設備系統(tǒng)專業(yè)人員根據(jù)設備實際運行情況確定檢修內(nèi)容。由于檢修所需備件加工周期長,公司提前預定備品備件,為檢修工作按時展開提供條件。
。2) 9月初對每項大修方案、勞動配置、進度安排、工器具
篇四:主變大修總結(jié)報告
10 號主變壓器 投產(chǎn)日期: 1987 年 11 月 02 日 制造廠 沈陽變壓器廠 ,型 式 SFP7-240000/220 , 容量 240000 千伏安,電壓比 242±2×2.5%/15.75千伏 。
(一)停用日數(shù):
計劃: 20xx 年 07 月 22 日 至 20xx 年 09 月 22 日,共計 63 天 實際: 20xx 年 07 月 22 日 至 20xx 年 09 月 22 日,共計 63 天
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計劃: 1800 工時,實際(概數(shù)): 1820 工時。
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計劃: 142946 元,實際(概數(shù)): 171782 元。
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1、 項目執(zhí)行情況。
10號主變于20xx年9月進行首次大修,修后運行狀況一直較好。為配合10號機組增容改造工程,特此進行大修。本次10號主變大修工作中,配電班嚴格按照規(guī)程要求進行控制,認真執(zhí)行檢修工藝紀律和標準化作業(yè)要求,對標準及非標準項目,本著應修必修、修必修好的原則,充分調(diào)動參加大修職工的積極性,克服了時間緊、任務重等諸多困難,做到不丟項,不漏項,確保了檢修質(zhì)量和檢修工期,保證了人身和設備安全,一次通過驗收合格。
標準項目:
1) 吊鐘罩檢修器身。
2) 繞組、引線及磁(電)屏蔽裝置的檢修。
3) 鐵芯、鐵芯緊固件(穿心螺桿、夾件、拉帶、綁帶等)、壓釘、壓板及接地片的檢修。
4) 油箱及附件的檢修,包括套管、吸濕器等。
5) 閥門及管道等附屬設備的檢修。
6) 安全保護裝置的檢修。
7) 油保護裝置的檢修。
8) 測溫裝置的校驗。
9) 操作控制箱的檢修和試驗。
10) 無勵磁分接開關的檢修。
11) 全部密封墊的更換和組件的試漏。
12) 變壓器油處理。
13) 清掃油箱并進行噴涂油漆。
14) 修后配合試驗。
非標準項目:
1) 10號主變低壓套管通流部分改造,每相增加銅片32片,規(guī)格120×0.3mm。
2) 部分油管路改造焊接,冷卻器上下集油聯(lián)管及變壓器本下部進油管由DN150改為DN200。
3) 更換壓力釋放閥2個,型號YSF4Ⅱ—55/130KJTH。
4) 更換本體全部蝶閥,其中ZPF-80蝶閥3個、ZPF-100蝶閥8個、ZPF-150蝶閥2個、ZPF-200蝶閥4個。
5) 更換閘閥4個,其中Φ25閘閥2個,Φ80和Φ50閘閥各1個。
6) 更換冷卻器8組,型號YF4-250。其中包括油泵8臺,型號6B135-5/3V;流量指示器8個(配波紋管),型號BLZ4-150-135/70;ZPF-150蝶閥16個;分控箱8個。
7) 冷卻器主控箱更換,型號XKFP-5/8。
8) 冷卻器工備電源電纜更換,型號VLV22-3×95+1×50。
9) 10號主變低壓封閉母線絕緣子更換,型號DMC-20共432只。
2、 檢修中消除的設備主要缺陷。
10號主變低壓套管滲油,進行涂膠處理。
3、 設備的重大改進及效果。
更換冷卻器8組,型號YF4-250,由于該冷卻器容量大,除能夠滿足變壓器增容所需冷卻條件外,還具有如下優(yōu)點:
1) 冷卻器散熱管直徑及間距大,不易堵塞,利于空氣流通。同時冷卻器取消凈油器,油回路采用直通式設計,減小了油流阻力,使得油流速度加快,增加了散熱能力。
2) 冷卻器采用低轉(zhuǎn)速、低噪聲風扇電機,由于轉(zhuǎn)速降低,減輕電機軸承磨損程度,不但延長了電機使用壽命,還降低了對周圍環(huán)境的噪聲污染。
3) 冷卻器管路安有高強度可伸縮波紋管,不僅方便設備的安裝,還可以緩解油流產(chǎn)生的沖擊力對變壓器造成的損害。
4) 采用新型真空偏心蝶閥,該蝶閥不僅密封好,還可承受真空。另外限位槽內(nèi)裝有限位定位件及密封件,起到二次密封作用的同時,又能使閥板得到定位,防止閥板在油流沖擊下自由關閉。
4、 人工和費用簡要分析(包括重大特殊項目的人工、費用概數(shù))。
本次10號主變大修,計劃費用142946元,實際費用171782元,超支費用主要用于新冷卻器管路堵板加工及150噸吊車檢修等項目。
5、 檢修后尚存在的主要問題及準備采取的對策。
無
6、 其它
無
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