大蘆湖低滲透油藏注水開發認識與實踐
從油藏及水驅規律分析,物性好利于注入水擴散,否則易出現注入水僅集中在水井近井地帶造成注水壓力高甚至注不進,下面是小編搜集整理的一篇探究的大蘆湖低滲透油藏注水開發認識與實踐的論文范文,歡迎閱讀查看。
摘要: 通過對大蘆湖低滲透油藏注水開發的分析研究,提出了低滲透油藏低含水期采油、超前調配、均衡注水等多種注水開發認識,從理論上進行了論證,現場應用效果顯著,為提高同類油藏的注水開發效果提供了參考。
關鍵詞: 低滲透;注水開發;超前調配;均衡注水;井網完善
引言
大蘆湖油田位于東營凹陷西南部,為一厚層塊狀低滲透油藏。1991年投入開發,同年轉注注水開發,至2014年9月份主力單元采出程度已超過25%,標定采收率由15%提高到32.5%,成為勝利油田低滲透油藏高效開發的示范油田。在20多年的注水開發過長中,總結創新了多項新理論和新方法,現就相對較成熟、效果較明顯的總結如下,以起拋磚引玉共同交流之效。
1 低含水期采油
低滲透油藏的相滲曲線表明,含水飽和度在40%左右時油相滲透率迅速下降,而水相滲透率開始上升,造成含水迅速上升,采液(油)指數大幅度下降。因此對低滲透油藏來說,控制含水上升,延長低含水采油期至關重要。在這一理論指導下,通過加強調配有效地延長了多個區塊的低含水采油期,見到較好效果。為保證樊8-16井區3口油井含水上升,通過水井轉注、分注,加大調配等措施,有效地延長了該井區的低含水采油區,使低含水采油期已達4100余天,比樊29塊平均低含水采油期1300天多出2800天,累采油20.3萬噸。
2 超前調配
在一些低滲透油藏調配時常會出現為提高供液上調水井配注,較長一段時間無效果,待液量穩升后含水也開始上升,若再下調配注控制含水,又得需要一定時間。這種被動式的調配有效期短、效果差。主要受兩方面因素影響:一是低滲透油藏因本身滲透率低,注入水滲流速度慢、見效果時間長;二是隨著波及面積的增加,水油井間壓力下降快也導致滲流速度降低。針對這一特點,通過加強監控分析,建立了超前調配的理念,并與樊29塊的`不穩定注水結合實施,在油井含水上升或供液下降之前就實施調配,同時兼顧液量和含水變化,取得了非常好的效果。如樊10-3井組對應4口水井波動半周期由30天,調整為20天,再到10天,對應油井日油水平由2.5噸上升到5.6噸。
3 均衡注水
平面上,大蘆湖油田主力區塊樊29塊多項數據表明東部油井的液量、動液面要明顯低于西部,而剩余油分布高于西部,開發效果相對較差。分析認為這與東部靠近斷層物性相比較差有關外,還與東部注采比較小有較大關系。為改善開發效果,通過制定均衡注水方案,即增加東部注水井點,加大注采比,實現東西部均衡注水?v向上層間采出程度不均,42層和5組潛力較大,通過對樊10-1、樊8-14實施分注,加強42層和5組注水解決層間矛盾,實現均衡注水。
4 低滲透注采井網完善
一是實施早期注水?紫抖取B透率隨著上覆壓力的增加而逐漸下降,且不可逆[1],后期再實施注水補充地層能量也無法使孔隙度和滲透率恢復,因此必須立足早期注水。樊29塊92年投入開發,同年就轉注水井及時完善注采井網,補充地層能量,開發17年來地層總壓降僅7.3MPa,注水壓力在15-22MPa,單井日液10.3噸,標定采收率達到32.5%,取得了良好的開發效果。
二是物性好、油層厚度大的井轉注后水驅效果更好。從油藏及水驅規律分析,物性好利于注入水擴散,否則易出現注入水僅集中在水井近井地帶造成注水壓力高甚至注不進,而油井見效差或不見效的現象;水井油層厚度大,水驅體積大,水驅效率高,采收率也高。如樊15-24井自1994年轉注后一直注7組,截至目前累注水達20.1萬方,直到2007年對應油井才明顯見效;而樊19-718井2007年轉注后很快F19-718井產量就明顯增加,分析認為與兩水井的物性差異有很大關系。
參考文獻:
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