- 相關(guān)推薦
用石灰對(duì)電鍍含酸廢水的處理方法
摘要:用石灰處理電鍍含酸廢水成本低,但操作復(fù)雜,存在不易自動(dòng)控制和水質(zhì)混濁的缺點(diǎn)。設(shè)計(jì)兩個(gè)中和反應(yīng)池,在第二級(jí)中和池中用pH控制系統(tǒng)控制兩個(gè)中和池中石灰的加入量,用這套系統(tǒng)處理含酸廢水,水質(zhì)清澈,懸浮物達(dá)標(biāo),與使用燒堿中和法達(dá)到了同樣的效果,取得了較好的效益和社會(huì)效益。關(guān)鍵詞:石灰 自動(dòng)控制 含酸廢水
0 引言
許多廠家處理電鍍含酸廢水一般采用燒堿中和法和石灰中和法,用燒堿操作簡(jiǎn)便,但成本高,用石灰成本低,但操作復(fù)雜。目前,許多電鍍廠家和專業(yè)電鍍廢水處理公司使用燒堿處理,而一些用酸量大的電鍍廠則使用石灰處理。
電鍍產(chǎn)品前處理脫漆等工序用大量的硫酸,每月大約80t,酸洗和活化每月使用鹽酸大約20t,廢水處理車(chē)間曾經(jīng)使用過(guò)燒堿處理含酸廢水,但成本太高,不得不改用石灰代替燒堿。在使用石灰處理含酸廢水的過(guò)程中,通過(guò)實(shí)驗(yàn)和長(zhǎng)期摸索,成功地研究出一套用石灰處理電鍍含酸廢水的方法,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
1 設(shè)備及工藝流程
1.1 設(shè)備 廢水處理車(chē)間含酸廢水的處理設(shè)備主要有:含酸廢水調(diào)節(jié)池,一級(jí)中和反應(yīng)池,二級(jí)中和反應(yīng)池,絮凝池,沉淀池,清水池,污泥濃縮池,板框壓濾機(jī)和石灰乳液配制池等。
1.2 工藝流程 含酸廢水從電鍍車(chē)間流入含酸廢水調(diào)節(jié)池,用泵將含酸廢水從調(diào)節(jié)池泵入一級(jí)中和反應(yīng)池,在一級(jí)中和池中加入石灰乳液中和廢酸和沉淀重金屬離子。廢水從一級(jí)中和池流入二級(jí)中和反應(yīng)池,在二級(jí)中和池中繼續(xù)加石灰乳液中和廢酸,并調(diào)節(jié)廢水的pH至合適的范圍。廢水從二級(jí)中和池流入絮凝池,在絮凝池中加絮凝劑使沉淀物絮凝成較大的顆粒,然后流入沉淀池,在沉淀池中水和沉淀物分離,上清液流入清水池,最后從出水口排出,沉淀池中的泥渣用泵泵入污泥濃縮池,然后用板框壓濾機(jī)壓濾,濾液流回到含酸廢水調(diào)節(jié)池,濾餅送至相關(guān)部門(mén)處理。
2 方法研究
2.1 存在的問(wèn)題 用石灰處理含酸廢水,首先在石灰乳液配制池中將石灰配成乳液,氧化鈣與水反應(yīng)生成氫氧化鈣。氫氧化鈣比氧化鈣具有更細(xì)小的顆粒,與酸反應(yīng)速度較快,且反應(yīng)充分,反應(yīng)中生成硫酸鈣和氯化鈣。硫酸鈣是微溶物質(zhì),在水中的溶度積為:
[SO42-][Ca2+]=k
k為硫酸鈣的溶度積常數(shù)。
為了研究用石灰處理含酸廢水水質(zhì)渾濁的問(wèn)題,現(xiàn)在假設(shè)有1L硫酸鈣飽和溶液,其中[SO42-]=a,[Ca2+]=b,那么ab=k。再假設(shè)另有1L硫酸鈣飽和溶液,[SO42-]=2a,那么[Ca2+]=0.5b。如果將這兩種硫酸鈣飽和溶液混合到一起,通過(guò)可知,混合后的溶液中[SO42-]=1.5a,[Ca2+]=0.75b,此時(shí),[SO42-][Ca2+]=1.5a×0.75b=1.125ab>k
此式表明,兩種飽和硫酸鈣溶液混合后,硫酸根和鈣離子濃度的乘積大于硫酸鈣的溶度積常數(shù),因此這兩種溶液混合后,溶液中將生成硫酸鈣沉淀。
過(guò)去,在用石灰處理含酸廢水的過(guò)程中,沉淀池中的上清液經(jīng)常變渾,這個(gè)問(wèn)題好長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有得到很好的解決。解決這個(gè)問(wèn)題的辦法是,嚴(yán)格控制中和反應(yīng)池中廢水pH的變化范圍,確保石灰用量的準(zhǔn)確,使廢水中硫酸根和鈣離子濃度在較小的范圍內(nèi)波動(dòng)。
采用石灰處理含酸廢水的另一個(gè)問(wèn)題是,石灰加入量不易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,使操作復(fù)雜,水處理質(zhì)量波動(dòng)較大。采用人工控制石灰的加入量,由于廢水酸度高,變化大,人工控制比較困難,廢水處理的質(zhì)量得不到保證。
2.2 解決方法 含酸廢水中含有銅、鋅和少量的鎳等重金屬污染物質(zhì),在處理含酸廢水過(guò)程中,除了中和廢酸外,還要用石灰沉淀這些重金屬離子,根據(jù)有關(guān)資料,這些重金屬離子沉淀的條件為接近中性和偏堿性。
用分析純硫酸鎳和去離子水配制硫酸鎳溶液,用氫氧化鈉將硫酸鎳溶液調(diào)至pH=8.53,生成氫氧化鎳沉淀,由于堿性較弱,溶液中還含有少量的鎳離子,將溶液過(guò)濾后經(jīng)過(guò)分析得知,濾液中鎳離子的質(zhì)量濃度為10.6mg/L。向該濾液中加入少許次氯酸鈉溶液,濾液中有黑色沉淀生成,濾液的pH由8.53降至7.89。這個(gè)反應(yīng)的過(guò)程為,次氯酸鈉將二價(jià)鎳氧化為三價(jià)鎳,在堿性條件下三價(jià)鎳離子生成Ni(OH)3黑色沉淀。分析結(jié)果表明,pH在8~9的范圍內(nèi),Ni(OH)3溶液中鎳離子的質(zhì)量濃度符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。
3 結(jié)果與討論
3.1 pH的控制 在二級(jí)中和反應(yīng)池中用pH控制系統(tǒng)自動(dòng)控制一級(jí)中和池和二級(jí)中和池中石灰的加入量,pH控制系統(tǒng)的控制值一般設(shè)定在7.8~8.4的范圍內(nèi),這個(gè)數(shù)值一般依據(jù)廢水在絮凝池中的pH來(lái)調(diào)整。絮凝池中的pH一般控制在8.3~8.8的范圍內(nèi),當(dāng)絮凝池中的廢水pH偏高時(shí),可降低二級(jí)中和池中pH的控制值,當(dāng)絮凝池中的pH偏低時(shí),可提高二級(jí)中和池中pH的控制值。用石灰處理含酸廢水的過(guò)程中,二級(jí)中和池中的pH有一定的波動(dòng),當(dāng)流入絮凝池中的廢水pH高于工藝上限或低于工藝下限時(shí),絮凝池中的pH控制系統(tǒng)自動(dòng)啟動(dòng)加酸泵或加堿泵,將pH控制在工藝范圍內(nèi)。
3.2 廢水處理狀況 自安裝了這套自動(dòng)控制系統(tǒng)后,廢水處理狀況有了明顯的改善,pH控制準(zhǔn)確,水質(zhì)清澈透明,懸浮物達(dá)標(biāo)。為了驗(yàn)證這套含酸廢水處理系統(tǒng)的可行性,連續(xù)一個(gè)星期從廢水出水口取樣測(cè)定,測(cè)定項(xiàng)目為pH、銅、鋅、鎳和氰的質(zhì)量濃度,結(jié)果列于表1。在這套廢水處理系統(tǒng)中,含氰廢水經(jīng)過(guò)處理后流入二級(jí)中和池,與含酸廢水一同進(jìn)入下一道處理工序,因此,在表1中也給出了氰化物的測(cè)定數(shù)據(jù)。分析結(jié)果表明,這套系統(tǒng)處理過(guò)的含酸廢水pH和重金屬離子符合國(guó)家二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。
4 效益
某公司每月約使用80t硫酸和20t鹽酸,廢水處理車(chē)間每月約投入55t石灰處理含酸廢水,每噸石灰按440元,合計(jì)人民幣24200元。如果使用燒堿處理這些含酸廢水,每月需要質(zhì)量分?jǐn)?shù)為96%的燒堿約55t,每噸燒堿以2600元計(jì)算,合計(jì)人民幣143000元,使用燒堿的成本是使用石灰成本的5.9倍。由此可見(jiàn),使用石灰處理含酸廢水的效益是可觀的。
使用燒堿處理含酸廢水比使用石灰成本高得多,那么為什么還有那么多廠家使用燒堿處理含酸廢水呢?原因是使用石灰處理含酸廢水存在過(guò)程復(fù)雜,操作難度大,懸浮物不易達(dá)標(biāo)等問(wèn)題。我們研制的這套用石灰處理電鍍含酸廢水系統(tǒng),成功地克服了這些困難,提高了廢水處理質(zhì)量,并降低了運(yùn)行成本,取得了較好效益。
【用石灰對(duì)電鍍含酸廢水的處理方法】相關(guān)文章:
英語(yǔ)影視作品名稱翻譯處理方法芻議05-19
構(gòu)件化的航天用數(shù)據(jù)傳輸處理系統(tǒng)構(gòu)建05-02
福建省石灰?guī)r沉積與開(kāi)發(fā)利用05-31
淤泥軟土地基處理探析08-09
淺論混凝土裂縫原因分析與處理08-11
積累資料的方法06-14
方法、思路與問(wèn)題06-01
漢英翻譯中文化意象及處理05-29
試析變電運(yùn)行事故分析及處理06-11