工程質量檢測員個人工作總結
總結是把一定階段內的有關情況分析研究,做出有指導性的經驗方法以及結論的書面材料,它可以促使我們思考,為此我們要做好回顧,寫好總結。那么如何把總結寫出新花樣呢?以下是小編為大家整理的工程質量檢測員個人工作總結,希望能夠幫助到大家。
即將過去,在一年中,我們一直在忙碌中度過:抽樣,檢尺寸,寫報告。然后把不合格的報告送配套部交相應的部門簽字,再把他們簽好的報告和配套申請待檢單一起進行蓋章整理,最后還要把配套申請待檢單送到庫房。在金融危機波及到我們廠的這一、二個月里,情況稍有緩解,但也只能說是處于飽和。有時為了把當天的事情做完,要延遲下班,第二天還要提前來上班。最忙的時候給人一種身心疲憊的感覺:既要保證外協件的質量,又要完成當天的事情。有時遇到急件而質量又不合格的還要和相關部門溝通。在檢的過程中,遇到不合格的`地方還要給送貨方當時指出,說出該怎么做。在整個檢測過程中,由于技術部圖紙不到位,特別是新產品,往往是東西都送來了,圖紙卻沒到,也給我們增大了難度和工作量。在我們的不懈努力下,外協質量在不斷地改進:比如左的錐度,還有桿部外徑尺寸等都比原來變好。當然在其它方面還存在不足,還需要我們不斷地努力,怎樣提高外供件的質量,這是我們下一步的努力方向,也是我們今后的工作重點。
在一年中,我們一共檢了外協件通機曲軸類(包括毛坯,半成品,淬火件,鉆偏軸孔)共3945批次,其中不合格的有1193批次,占了30.24%,摩托車曲軸類(包括曲柄,連桿毛坯,半成品,淬火件,鉆深孔,滾花鍵齒等)共5411批次,其中不合格的有1666批次,占了總批次的30.79%,其它雜件類(包括各類正時,調速齒,滾針,軸承,墊片,甩油盤,鏈輪,定位銷,半圓鍵等)共1888批次,其中不合格的有128批次,占了6.78%。
通機曲軸類的不合格內容主要包括:毛坯的金相,切邊模處的飛邊,非加工部位的氧化皮,桿部的錯模以及精鍛毛坯的幾何尺寸等;半成品和淬火件的軸向長度,中心孔偏,桿部跳動大,曲拐分中偏以及表面銹蝕。
摩托車曲軸類的不合格項主要有:曲軸銷的金相,裂紋,外徑;曲柄的金相,銹蝕,中心孔深淺,消氣內外環差,端面厚薄以及其它幾何尺寸和表面碰傷;淬火連桿的金相和硬度。
其它雜件類的不合格項主要包括以下方面:滾針的漂移和金相,軸承的清潔度,半圓鍵的金相和硬度,齒類的m值和外觀,鏈輪的孔徑和金相,甩油盤的外徑和厚度,定位銷的外徑等。
對我來說是辛苦的一年,也是收獲的一年。通過對外協件的檢測,讓我對產品的常規錯誤有了掌握,在檢測時能重點進行抽查。既能很好地控制質量,又提高了檢測的效率,也讓我的能力得到了進一步的提升;通過在車間的走訪和與巡檢的溝通,知道哪些尺寸對后工序有無影響,讓我在作判斷時能心中有數,減少誤判,提高判斷的準確性,從而避免了不必要的爭端;通過和不同部門的溝通,也讓我的協作能力得到了加強,在處理問題時能更靈活,更得體。
讓我在辛苦的一年工作中不斷學習,在學習中不斷進步,在進步中不斷成長。
在即將到來的里,為了更好地控制外供件的質量,力爭把不合格品控制在廠外?s短外供件在車間的流轉周期,提高生產效率。為提高我廠外出件的質量把好第一道關,還需要做好以下幾方面的事情:
1:技術圖紙或作業指導卡需即時發到我們這里,好讓我們提高檢測效率和準確率;
2:產品發生變更時,技術部門能即時將變更通知單發到我們這里,或是能即時將變更的尺寸在我們的圖紙上改過來,減少因這種錯誤而造成批量報廢的產生。
3:配備必需的檢測工具或工裝,減小檢測誤差;
4:給外協單位提供和我們用的一致的作業指導卡,讓他們提供的報告規范,和我們自己做的保持一致,以備外單位來檢查。
5:希望采購部在通知外供單位來貨時,能合理安排時間(特別是毛坯和半成品),不要在同一時間幾個廠都來,特別是要到下班的時候。這樣,給我們和金相檢測的準確性都增大了難度。
6:遇到需即時解決的質量問題,請相關部門的相關人員能即時給于答復,不要讓外供件在我處停滯時間過長,以免耽誤生產計劃和進度。
是艱辛的一年,也是充滿希望的一年。在我們大家的共同的努力下,團結一致,共克時艱,打造精品曲軸,走向世界,創造美心曲軸的輝煌一定會實現。
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