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舟山地區超高層建筑樁基礎工藝探析論文
摘 要:本文主要根據港航國際大廈工程試樁施工原始記錄和監理旁站資料,及主樓工程試打樁情況。通過工藝性試樁,探索出一套適用的工法和合理的工藝。在舟山及類似地區有參考價值。
關鍵詞:試樁; 工藝; 探析
1.工程概況
舟山港航國際大廈工程位于舟山臨城新區CBD商務二期臨港綜合商務區塊,西鄰千島路,東靠CBD中央綠化帶,北至翁山路,南到定沈路。
工程為兩棟一組超高層建筑,地上總建筑面積166548平方米,其中A樓地上48層,建筑高度197.5米,建筑面積95408米;B樓地上36層,建筑高度150.7米,建筑面積52640平方米,沿街5層的裙房通過騎樓銜接兩棟高層主體建筑,裙房建筑面積18500平方米。地下兩層建筑面積36246平方米。
2.樁基工程概況:
該樁基為鋼筋砼鉆孔灌注樁,地基基礎等級為甲級,安全等級為一級,A、B塔樓樁基礎為嵌巖樁,嵌巖深度為1.5m、2.5m兩種類型。有效樁長約為83M,¢1000及¢1000A單樁承載力特征值分別為8500 KN 和 9500 KN ,并采用后注漿工藝;¢800單樁承載力特征值為2800KN,¢800A為抗拔樁,單樁承載力為2800KN(抗拔承載力為900KN)。
水下砼標為C30,C35,C40三種。采用雙管孔底后注漿工藝,注漿壓力>10Mpa,排漿量>5m3/n,水灰比0.4~0.6,單樁注入水泥量>1800kg(¢1000A為2500kg),注漿維持壓力>2Mpa,注漿實行雙控指標,以注入水泥量為主,注漿壓力為輔。
3.工程地質、水文地質條件及試打樁概況
本工程地質條件復雜,共分11個地層(見下表),水文條件簡單,地下水對混凝土結構及鋼筋有弱腐蝕性。
選取6根工程樁作為試樁,通過設備選型,鉆具選擇和工藝操作對比,合理選擇出適合本工程的施工方法和工藝。
塔樓鉆孔灌注樁為嵌巖樁,嵌巖深度為1.5m、2.5m。在鉆進過程中主要穿越以下地層:
4.試打樁施工情況
4.1:工藝一:GPS18型鉆機+“普通三翼鉆頭鉆進+正循環”,1#試樁
4.1.1試樁工藝的確定:主要根據原設計試樁施工工藝。采用“普通三翼鉆頭鉆進+正循環”。
4.1.2泥漿比重選擇:本場地上部淤泥質粘土地層造漿性能好,選用原土自然造漿,泥漿比重控制在1.2左右。
4.1.3鉆進設備的選擇:選用GPS-18型工程鉆機,鉆頭選用普通硬質合金三翼鉆頭。
4.1.4 實際鉆進情況:1#樁自9月24日08:08開鉆,至10月16日16:30結束,歷時23天,在試打樁過程中,出現過糊鉆、埋鉆和鉆桿斷裂等情況,在其有效工時內,鉆機進尺情況如下:
A、含粘性土角礫以上土層:采用普通硬質合金三翼鉆頭鉆進,有效鉆進時間17.22小時,成孔深度35.58m,鉆進速度平均為2.07m/h。
B、含粘性土角礫層:采用普通硬質合金三翼鉆頭鉆進,有效鉆進時間52.83小時,成孔深度22.79m,鉆進速度平均為0.43m/h。
C、強風化凝灰巖層:采用普通硬質合金三翼鉆頭鉆進,有效鉆進時間35.50小時,成孔深度2.8m,鉆進速度平均為0.08m/h。
D、中風化凝灰巖層:采用普通硬質合金三翼鉆頭鉆進,有效鉆進時間194.75小時,成孔深度3.68m,鉆進速度平均為0.01889m/h。
4.1.5故障處理與原因分析:
A、在粘性土角礫層中,加鉆桿時發現鉆桿被埋提不動,分別采用25T及50T汽吊強行提鉆無果,后來向導管壓氣反循環清渣將沉渣清除后才順利提鉆。出現該故障的主要是因為含粘性土角礫層巖屑粒徑較大,鉆進時泥漿比重控制過小,鉆進速度過快,沉渣上浮較慢,在更換鉆桿過程中沉渣快速沉積造成埋鉆。
B、在含粘性土角礫層及強、中風化凝灰巖層中,均出現過鉆桿斷裂,主要原因是擋位過高,轉速過快,鉆壓過大,鉆機機械性能不能滿足工法要求,。
C、在強、中風化凝灰巖鉆進中,鉆具磨損嚴重,,鉆頭刀具脫落,鉆機離合片損壞。主要原因是孔太深,鉆桿太長,巖層堅硬,鉆頭阻力較大,普通硬質合金三翼鉆頭鉆進不能滿足工法要求。
4.1.6小結:在后續試打樁過程中應作如下調整:鉆進至含粘性土角礫層后,鉆速減慢,泥漿比重調整到1.5左右,強大泥漿護壁和浮渣功能;對鉆機性能進行全面檢查,更換部分配件;進入強、中風化凝灰巖后要改用其它鉆頭具。
4.2:工藝二:GPS20型鉆機+“沖擊錘沖孔+正循環”,2#試樁
4.2.1施工工藝的確定:在總結第一根樁試打樁經驗的基礎上,2#樁進行了工藝調整,即在含粘性土角礫層以上(含粘性土角礫層)采用“普通三翼鉆頭鉆進+正循環”,進入強、中風化巖層時采用“沖擊錘沖孔+正循環”。
4.2.2泥漿比重選擇:2#樁在粘性土角礫層中鉆進,泥漿比重控制在1.5左右,避免1#樁埋鉆。
4.2.3鉆進設備的選擇:在含粘性土角礫層以上(含粘性土角礫層)采用GPS-20型鉆機普通三翼鉆頭鉆進,輔以正循環清孔;進入強、中風化巖層時采用“沖擊錘沖孔+正循環”。
4.2.4實際鉆進情況:2#樁自10月3日16:31開鉆,至10月19日09:00結束,歷時16天,在其有效工時內,鉆機進尺情況如下:
A、含粘性土角礫以上土層:采用普通硬質合金三翼鉆頭鉆進,有效鉆進時間14.3小時,成孔深度42.98m,鉆進速度平均為3.01m/h。
B、含粘性土角礫層:采用普通硬質合金三翼鉆頭鉆進,有效鉆進時間81.03小時,成孔深度29.35m,鉆進速度平均為0.36m/h。
C、強風化凝灰巖層1:采用普通硬質合金三翼鉆頭鉆進,有效鉆進時間49小時,成孔深度1.45m,鉆進速度平均為0.03m/h。
D、強風化凝灰巖層2:改用單繩沖擊錘沖孔,有效沖孔時間為24.67小時,成孔深度1.71m,平均進速為0.07m/h。
E、中風化凝灰巖層:沖擊錘沖孔,有效鉆進時間31.42小時,成孔深度2.06m,平均進速為0.07m/h。
4.2.5小結:綜合分析2#試打樁全過程,對后續試打樁工藝應作如下調整:鉆進至含粘性土角礫層后,泥漿比重要始終控制在1.5左右;同時,為保證鉆進效率,減少鉆機對巖屑的重復磨碎,擬引進氣舉法反循環清孔工藝,及時將孔底巖屑氣舉排出孔外;進入強、中風化凝灰巖后,宜改用更高強度鉆具,引進牙輪鉆頭或(滾刀鉆頭),以提高嵌巖效率;對沖擊成孔工藝,對樁成孔質量和樁底基巖的完整性可能產生不利影響,因此立即停止了該工藝的試用。
4.3 工藝三:GPS20型鉆機+“牙輪鉆鉆進+氣舉反循環”,3#試樁
4.3.1施工工藝的確定:總結1#、2#樁試打樁經驗,在3#樁試打樁過程中再次進行了工藝調整,即在含粘性土角礫層以上采用“普通三翼鉆頭鉆進+正循環”,進入含粘性土角礫層后改用“普通三翼鉆頭鉆進+氣舉反循環清孔”,但因土角礫層碎石粒徑過大造成堵管,再次采用普通三翼鉆頭鉆進+正循環”,進入強、中風化巖層時采用“牙輪鉆鉆頭鉆進+氣舉反循環清孔”。
4.3.2泥漿比重選擇:在含粘性土角礫層以上,選用原土自然造漿,泥漿比重控制在1.3左右,進入土角礫后調整為1.5左右。
4.3.3鉆進設備的選擇:在含粘性土角礫層以上采用GPS-20型鉆機普通三翼鉆頭鉆進,輔以正循環清孔工藝;進入含粘性土角礫層后采用氣舉反循環及普通正循環工藝;進入強、中風化巖層時采用“牙輪鉆鉆孔+氣舉反循環”。
4.3.4實際鉆進情況:3#樁自11月1日18:50開鉆,至11月9日09:00結束,在其有效工作時間內,鉆機進尺情況如下:
A、含粘性土角礫以上土層:采用普通硬質合金三翼鉆頭鉆進,有效鉆進時間9.3小時,成孔深度47.58m,鉆進速度平均為5.12m/h。
B、含粘性土角礫層:采用普通硬質合金三翼鉆頭鉆進,同時開始采用氣舉反循環清孔工藝,有效鉆進時間22.49小時,成孔深度22.64m,鉆進速度平均為1.01m/h。
C、強風化凝灰巖層:采用牙輪鉆頭鉆進,氣舉反循環清孔,有效鉆進時間17.25小時,成孔深度4.58m,鉆進速度平均為0.27m/h。
D、中風化凝灰巖層:采用牙輪鉆頭鉆進,氣舉反循環清孔,有效鉆進時間6.49小時,成孔深度1.62m,鉆進速度平均為0.25m/h。
4.3.5故障處理和原因分析:
A、在角礫層鉆進中,采用氣舉反循清孔工藝,產生堵管。主要原因是角礫粒徑較大,造成反循環管路堵塞,其中氣舉反循環吸出的石塊最大邊有17cm。
B、在角礫層中鉆進,鉆頭阻力較大,鉆頭刀具脫落和鉆機離合片損壞嚴重。
4.3.6小結:反循環清孔工藝適用本主樓工程樁的施工,在巖層中不僅鉆進效率高,還能保證清孔質量;牙輪鉆頭在巖層中鉆進效率較高,應優選;在角礫層中反循環鉆進堵塞嚴重,施工效率低,設備事故率高,應改用正循環工藝。如果在二次清孔時,改用氣壓法直接從孔底壓氣排渣、置換泥漿,不僅不會堵管,而且還能調漿,把泥漿比重調到灌注砼的要求。
4.4 工藝四:GPS20型鉆機+“滾刀鉆頭鉆進+氣壓清渣”,4#、5#、6#試樁
4.4.1施工工藝的確定:含粘性土角礫層以上采用“普通三翼鉆頭鉆進+正循環”,進入強、中風化巖層時采用“滾刀(牙輪)鉆鉆頭鉆進+氣舉反循環清孔”。
4.4.2泥漿比重選擇:在含粘性土角礫層以上,選用原土自然造漿,泥漿比重控制在1.3左右,進入土角礫后調整為1.5左右。
4.4.3鉆進設備的選擇:GPS20型鉆機。
4.4.4實際鉆進情況:4#樁自11月12日06:00開鉆,至11月16日09:05結束,歷時5天,在其有效工作時間內,鉆機進尺情況如下:
A、含粘性土角礫以上土層:采用普通硬質合金三翼鉆頭鉆進,有效鉆進時間13小時,成孔深度47.1m,鉆進速度平均為3.62m/h。
B、含粘性土角礫層:采用普通硬質合金三翼鉆頭鉆進,正循環清孔工藝,有效鉆進時間14.42小時,成孔深度23.08m,鉆進速度平均為1.6m/h。
C、強、中風化凝灰巖層:采用滾刀鉆頭鉆進,氣舉反循環清孔,有效鉆進時間25.41小時,成孔深度6.66m,鉆進速度平均為0.26m/h。
4.5 5#、6#樁試打樁情況
5#、6#樁成樁均在4~5天,施工工藝與4#樁相同,在中風化巖層中改用滾刀鉆頭,同時采用氣壓清渣工藝,鉆進效率明顯提高。同時采用氣壓清渣工藝,鉆進效果也很好,這兩根試樁在二清時都使用了氣壓法直接從孔底壓氣排渣、置換泥漿,不僅沒有堵管,而且還能調漿,把泥漿比重調到灌注砼的要求。
5.結束語
綜合上述六根工程試樁情況,結合本工程地質條件和工程結構特點,該工程嵌巖樁施工工藝最后定為:
上部地層在進入角礫層前用“GPS—20鉆機+普通三翼鉆頭鉆進+正循環+中檔轉速+中鉆壓+高性能泥漿+大泵量”工藝鉆進,泥漿比重控制在1.2左右;進入角礫層以后除泥漿比重調整到1.5左右外其工藝上同;進入強、中風化凝灰巖后,改用GPS—20鉆機+滾刀鉆頭鉆頭+正循環+高檔轉速+高鉆壓+中性能泥漿+中泵量”工藝鉆進。在砼導管下放完成后進行二清時,輔之以氣壓清渣工藝,直接壓氣,氣舉沉渣,置換泥漿,下調比重,直到滿足砼灌注沉渣厚度和泥漿比重要求。
實踐證明:上述成樁工藝適用該地層鉆進。通過樁機設備更新,鉆具改進,機工培訓和工藝合理,原試樁半個月成樁,現五天成樁,不僅能保證質量,而且能縮減工時,為關鍵工期提供保證。對類似該地區地層的成樁具有指導意義。
參考文獻
[1] 地基與基礎驗收規范
[2] 樁基施工技術規范
[3] 港航國際大廈巖土工程地質報告
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