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試論拋煤機(jī)鍋爐環(huán)保節(jié)能分析改造
摘要:延安某廠原有的SZD10-13一AⅡ型拋煤機(jī)鏈條爐存在著煙氣黑度等級(jí)高、飛灰量大、飛灰含碳量高等問(wèn)題。通過(guò)對(duì)燃燒過(guò)程具體分析,對(duì)拋煤機(jī)鏈條爐爐膛結(jié)構(gòu)、配風(fēng)系統(tǒng)、飛灰系統(tǒng)等方面進(jìn)行了改造,改造后的拋煤機(jī)鏈條爐減少了飛灰不完全燃燒熱損失,提高了鍋爐熱效率,達(dá)到了節(jié)能環(huán)保的效果。
論文關(guān)鍵詞:節(jié)能;環(huán)保;改造
拋煤機(jī)鏈條鍋爐具有結(jié)構(gòu)緊湊、負(fù)荷調(diào)節(jié)能力強(qiáng)、適應(yīng)煤種廣、操作簡(jiǎn)單、運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn),受到了很多用戶(hù)的歡迎。
延安某廠原有的SZD10-l3一AⅡ型拋煤機(jī)鏈條爐采用開(kāi)式爐膛和機(jī)械式風(fēng)力拋煤機(jī)。爐內(nèi)的燃料燃燒是火床與懸浮狀態(tài)的綜合燃燒,大顆粒煤落在爐排上作火床燃燒,小于lmm的細(xì)煤末在爐膛空間作懸浮燃燒,燃燒狀況遠(yuǎn)不如煤粉爐。由于開(kāi)式爐膛極少產(chǎn)生氣體紊流和機(jī)械混合擾動(dòng),加上配風(fēng)條件的限制,細(xì)煤末與空氣昆合狀況較差,大多數(shù)細(xì)煤屑不經(jīng)過(guò)強(qiáng)烈燃燒區(qū),只受到火焰輻射,很容易導(dǎo)致缺氧而析出碳黑,產(chǎn)生焦炭粒子,造成機(jī)械不完全燃燒熱損失增大。經(jīng)測(cè)試,這臺(tái)SZD10—13一AⅡ型拋煤機(jī)鏈條爐排煙黑度一般在林格曼黑度3級(jí)左右,嚴(yán)重時(shí)高達(dá)5級(jí);煙塵排放濃度一般都在500mg/m。以上,有的高達(dá)l000mg/m。以上,超過(guò)國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)的十幾倍甚至幾十倍;煙塵中含碳量一般在60~70,沒(méi)有完全燃燒的碳顆粒隨煙氣排出,資源浪費(fèi)現(xiàn)象十分嚴(yán)重。
1缺陷分析
(1)拋煤機(jī)拋在爐膛空間燃燒的是直徑在lmm左右的煤屑,在現(xiàn)有拋煤機(jī)鏈條爐爐膛空間,懸浮可燃物不具備完全燃燒條件。煤粉爐懸浮燃燒時(shí)設(shè)有煤粉燃燒器,它是保證煤粉良好燃燒的重要手段,而該拋煤機(jī)鍋爐不但沒(méi)有煤粉燃燒器,而且把煤屑拋人爐膛空間燃燒時(shí)幾乎是沒(méi)有采取強(qiáng)化措施的,不能保證煤屑正常燃燒。
(2)拋煤機(jī)鍋爐的爐膛是開(kāi)放型的矩形直筒子,沒(méi)有前后拱,空間很大。因此,盡管爐內(nèi)過(guò)剩空氣量很大,但煤屑與空氣仍不可能充分混合,懸浮可燃物燃燒反應(yīng)的物理?xiàng)l件較差,造成煤屑因缺氧而減慢化學(xué)反應(yīng)的進(jìn)程,產(chǎn)生不完全燃燒現(xiàn)象。每當(dāng)控制調(diào)節(jié)不當(dāng),大量細(xì)煤屑來(lái)不及燃燒就飛出爐膛;這不僅對(duì)鍋爐的燃燒十分不利,還會(huì)造成嚴(yán)重的環(huán)境污染。
(3)此鍋爐沒(méi)有設(shè)計(jì)二次風(fēng),使得煙氣在爐膛內(nèi)得不到充分混和,煤粒在爐膛內(nèi)的停留時(shí)間很短,爐膛出口的飛灰量和飛灰含碳量增加,使得爐內(nèi)煙氣溫度很快降低,排煙中的CO含量較高,以致造成化學(xué)不完全燃燒損失增大。同時(shí)由于鍋爐的飛灰量大,鍋爐排煙中的飛灰濃度較高,易造成大氣污染。
2改造方案
針對(duì)本臺(tái)鍋爐存在問(wèn)題,進(jìn)行了如下改造。
2。l增加前后拱、折焰拱
在不影響拋煤機(jī)正常工作的前提下,利用雙人字形拱的“a”形燃燒方式理論增加前后拱,如圖1所示,使得高溫火焰在前后拱導(dǎo)向下運(yùn)動(dòng)直接沖刷新煤層,高溫火焰的灼熱焦碳顆粒在重力和離心力慣性聯(lián)合作用下讓分離發(fā)生在新煤層上,火焰的沖刷及灼熱碳粒的分離與新煤之間進(jìn)行著強(qiáng)烈的動(dòng)量、質(zhì)量和熱量交換,形成一個(gè)極有利的著火條件。同時(shí)“a”型火焰在前拱區(qū)的回流形成一個(gè)強(qiáng)湍動(dòng)的大旋渦,火焰中未燃盡的可燃性氣體及灼熱碳粒在強(qiáng)湍動(dòng)中增強(qiáng)了與氧氣間的混合,可以及時(shí)充分供氧保證Q3和Q4的減少。且“a”型火焰回流對(duì)細(xì)小飛灰?guī)С鰧?shí)際上有封鎖作用,“a”型運(yùn)動(dòng)軌跡也大大增長(zhǎng)了氣流在爐內(nèi)的路徑、改善了充滿(mǎn)度,增加了停留時(shí)問(wèn),提高了燃盡率。
圖1所示新增折焰拱也進(jìn)一步延長(zhǎng)了未燃盡粒子與空氣的接觸時(shí)間,加強(qiáng)了燃燒。
2。2增加二次風(fēng)
如圖1所示,改造后的爐膛前、后拱二次風(fēng)管恰好可以布置在前后拱內(nèi),后拱的二次風(fēng)與前拱的二次風(fēng)相互配合;射流角度合適,增加前、后拱二次風(fēng)噴嘴數(shù)量,調(diào)整前、后拱二次風(fēng)比率。改造后可以使氣流旋轉(zhuǎn)并保證一定的旋流強(qiáng)度,提高二次風(fēng)的功效,蓋住揚(yáng)起的細(xì)煤屑,加強(qiáng)拋煤細(xì)屑與空氣的擾動(dòng)混合,延長(zhǎng)其在爐內(nèi)的停留時(shí)間,以便降低飛灰中的含碳量,減少局部受熱面的磨損,這樣就可以降低煙氣黑度和減少粉塵的排放。
含塵煙氣通過(guò)前后拱形成的喉口,由燃燒室進(jìn)入燃燼室,由于煙氣流通截面的擴(kuò)大及煙氣的轉(zhuǎn)向,可能導(dǎo)致部分飛灰降落在爐拱上。為此對(duì)拱進(jìn)行改造,目的是讓飛灰由拱兩側(cè)進(jìn)入燃燒室再燃。如圖2所示在前拱上面貼近前墻的下部設(shè)置幾個(gè)%400定向落灰口,將前拱上的積灰引入前拱下面回燃,可以提高鍋爐燃燒效率,減少不完全燃燒熱損失。
3改造結(jié)果
針對(duì)某廠DZL10—1.25一AⅡ型拋煤機(jī)鍋爐用上述方法加以改進(jìn),改造前后測(cè)量數(shù)據(jù)如過(guò)表1所示。
從改造前后數(shù)據(jù)分析可以看出,經(jīng)過(guò)改造后,燃用Ⅱ類(lèi)煙煤時(shí)鍋爐煤渣含碳量在5左右,爐膛溫度比以前提高5OK,煙塵排放濃度可以做到小于150mg/m3,煙氣黑度在林格曼1級(jí)以下,燃用煤量較改造前顯著減少。
拋煤機(jī)鏈條爐爐膛前后拱與二次風(fēng)的配合促進(jìn)了細(xì)煤屑與空氣的混合,延長(zhǎng)了煙氣流程并為細(xì)煤屑燃燒提供了高溫條件;飛灰復(fù)燃功能的運(yùn)用,減少了飛灰不完全燃燒熱損失,提高了鍋爐熱效率?梢(jiàn),用此方法改造鍋爐,不但節(jié)能效果顯著,而且減少鍋爐煙氣對(duì)空氣污染,起到一定的環(huán)保作用。
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